巴陵石化橡膠部持續改進零投入節能降耗
在‘降低催化劑消耗’持續改進項目中,我們量身定做了催化劑加料漏斗,將其漏斗面直徑加大,漏斗沿坡度加陡,漏斗頸加粗,有利于加料,減少催化劑浪費!7月29日,巴陵石化合成橡膠事業部SIS車間技術員蔡保成一邊進行催化劑加料操作,一邊介紹。
“降低催化劑消耗”項目是該事業部工藝管理類持續改進項目之一。年初以來,他們在深化從嚴管理年活動、推進運營轉型工作中,組織開展工藝管理類轉型項目,通過優化工藝和管理,以“零投入”提高運行效率,降低生產成本。上半年,該事業部共開展14個工藝管理類持續改進項目,其中,通過公司驗收的7個項目累計實現挖潛價值209.4萬元。
該事業部熱塑橡膠SEBS新裝置開車運行已有一年半,產能基本達標,但能耗物耗情況不理想,其中主催化劑和丁基鋰消耗存在下降空間。
對此,車間技術員和生產骨干通過討論分析,確立“降低催化劑消耗”持續改進項目,進一步優化SEBS加氫工藝以及工藝過程精細管理,協助解決加氫釜夾套及內冷自動閥內漏等問題,并根據實際,改進主催化劑加料漏斗,優化加料操作方式,徹底解決加料時主催化劑被帶出散落的浪費現象。二季度,SEBS新裝置主催化劑和丁基鋰消耗呈持續下降趨勢,降低成本39萬元。
在“降低SBS車間非預期(非計劃)產品率”項目中,職工收集產品牌號轉換生產時非預期產品的相關數據,用價值流圖和問題樹等工具,對其產生點、產生量、產生種類進行原因分析,“對癥下藥”,定期清理設備和管線老膠、塑化膠,規范轉換牌號油運置換和合理安排膠液生產,并對出現的非預期產品及時處理。上半年,熱塑橡膠SBS裝置連續3個月未產生非預期產品,1至6月累計挖潛價值14.7萬元。
與此同時,該事業部“降低SEBS車間電耗”、“苯乙烯殘液回收”等5個工藝管理類持續改進項目也取得良好成效,助推各裝置能物耗下降,優化提升了經濟技術指標。